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8月7日,4號機組因風機失速導致鍋爐燃燒惡化,發生異常事件,導致鍋爐滅火
1. 事故歷史:
事故發生前4臺機組執行模式:
4.整機負載489MW,AGC模式,4A、4B領先,送料,一次風機執行,靜葉、動葉均為自動模式; 4A、4B、4C、4D、4E、4F磨煤機作業; 4A、4B蒸汽幫浦併聯執行,4臺電幫浦待機,4A凝結水幫浦變頻執行,4B凝結水幫浦待機工頻。
事故處理:11:55 4A主風扇電流157A,動葉開口873、入口流量為61m3 s,出口壓力為115kpa,4B主風扇電流162A,動葉開口861、入口流量為63m3 s,出口壓力為117kpa。
11:55:29 發出4B主風機失速報警,進風量由63m3 s減小到0m3 s;
11:55:30 發出4A一次風機失速報警,進風量由60m3 s增加到80m3 s; 兩台主風電機組葉片自動跳動,AGC自動退出,主風母管壓力為92 kPa 低至 34 kpa。
11:55:30 緊急停止4F磨煤機,為RB發動機加油。 (可在TF模式下觸發)。
11:56:30 4B、4C、4D、4E磨煤機因火檢失跳閘,4爐爐火焰電視變暗,爐負壓擺動較大,最高可達-3022Pa。
11:56:40 AB1油槍自動投入執行(原因是在DCS邏輯設計RB條件下,當A磨機計算負荷小於300MW時,AB層油槍會自動投入執行,執行順序為:AB1-AB3-AB2-AB4,每15秒投入執行一次)。
4、爐壓高兩值,爐膛負壓公升高2775pa,鍋爐熄火,汽輪機與發電機連線正常。 鍋爐第一次停產的原因是“爐壓高了兩個”。
12:00至16:30 處理: 4、增壓風機潤滑油站油幫浦輸出量低。
4、增壓風機正常啟動,4爐點燃。
4.機器具有沖洗和反轉的條件。
4、機組與系統併網。
4、機組負荷為250MW,油槍全部抽出。
2.原因分析及暴露問題
1、鍋爐發生風機失速故障時,值班操作人員處理判斷不及時,導致鍋爐燃燒變質。 具體表現在以下幾點:
1)當一次風機熄火時,鍋爐沒有充分減少燃燒,導致一次風機母管壓力嚴重降低,影響其他磨煤機的正常執行。當時有6臺磨煤機在運轉,一台風機熄火時,只有一台(f)磨煤機人工停機,其餘磨煤機一次風量嚴重不足,產量降低,磨煤機執行電流明顯增加,是鍋爐燃燒惡化的主要原因。 正確的處理應根據磨煤機一次母管的壓力至少停止2臺,保證一次母管的壓力大於5kpa,這樣才能保證磨煤機的一次風量足夠。
2)從主風機失速到鍋爐熄火2分鐘內,不調整失速風機盡快恢復其輸出。
3)風機失速發生後,由於磨煤機較多(5臺)執行,每台磨煤機都有滿煤跡象,執行電流一般增加3至4A,執行人員沒有及時發現並採取調整措施,直接導致各磨煤機一次風量不足, 輸出減少,最後由於消防檢查而丟失閘門。
4)4B、4C、4D、4E磨煤機因火災檢查丟失跳閘,4.爐膛爐焰變暗,爐膛負壓擺動大,最大至-3022Pa,爐膛負壓保護未動作,已達到鍋爐停機條件,操作人員未執行嚴停規定。
5)操作人員對異常情況不清楚,實際上只有乙個主風機檔位,但記錄和報告是兩個主風機檔位。
6)操作人員事故處理協調能力差,失速後,除人工打磨停止外,沒有進行其他有效操作,處理過程混亂,事故預測不足。
2、操作人員的學習交流和事故預測不到位。 3、機組多次出現風機失速故障,未發生機組跳閘事故。 4、機組人員沒有參與、學習和了解3名機組人員的異常情況和處理過程,沒有預料到相應的事故。
4、當爐膛空氣預熱器堵塞越來越嚴重時,一次空氣預熱器壓差增大,操作人員不及時將一次風葉的調節由自動控制改為手動控制,否則應避免一次風機失速。
4、在此故障中,機組熱控系統存在缺陷,應予以核實處理,便於操作人員判斷分析,確保機組安全。
1)誤發4A一次風機失速報警,實際分析風機引數未失速。
2)4B、4C、4D、4E磨煤機跳閘後,4個爐膛負壓擺動大,可達-3022Pa,鍋爐燃燒嚴重惡化,負壓保護未起效。
3)AB1油槍自動投入,原因是在DCS邏輯設計RB的情況下,當A磨機計算負荷小於300MW時,AB層油槍自動投入AB層油槍(每15s一例),AB1油槍8秒後, 鍋爐將立即爆燃。這個邏輯不合理,建議取消。
4、爐膛空氣預熱器的堵灰越來越嚴重。